28.5秒诞生一台手机的背后……

心声社区 / 2018年09月19日 07:33

手机

人生是有许多偶然的,所以,也就多了很多的机会。

2006年3月,我正在工段现场处理QCC小组提案,部门经理老甘找到我,开门见山:“王君,制造部成立了HPS(Huawei Production System)项目组,你鬼点子多,业务经验也丰富,部门改善就由你接口吧”。从此,我踏入精益改善的大门,成为精益团队的一员,这一干就是十几年。

在此期间,改善为我打开了一个全新的世界,使我的观念和行为产生了颠覆式的变化。让我明白,原来制造还可以“像河流一样”不间断地流动生产,也可以只用十分之一的人、十分之一的场地、接近零的库存完成生产发货......

HPS团队与精益顾问合影,后排居中为讲述者

“蹲”出来的成果

作为改善菜鸟的我,第一个项目就要攻关一个老大难课题。那时的主流产品,是接入网室外柜,机柜与主板、模块、电源的连接主要靠螺钉固定,有的机柜用量多达上百颗,加工时常常出现漏装、松动等问题,浪费返工成本不说,还耽搁交付进度,是市场投诉的TOP问题之一。

为了解决这个问题,我每天去制造现场蹲点,这是我从日本精益导师增冈范夫那里学来的,他曾使丰田生产系统焕发出崭新的生命力,第一步靠得就是“现场现物”。

早上7:30我就站到机柜安装现场,生产线中午和晚上加班我也加班。经过大半个月的观察,我统计出一个现象:95%以上的问题是由新员工造成的,老员工很少发生螺钉漏装、错装。为什么老员工就能将事情一次性做对?我们把观察精力投入到连续26个月保持零缺陷的老罗身上,分析他的每个作业步骤和细节,看到老罗每做完一个环节,都用手指着机柜,眼到、心到、手到、嘴到。然而,这个方法虽好,可操作起来比较费时,让所有新人都完全地、熟练地做到也不太现实。于是,如何以老罗的优秀做法为基础,固化成可快速推广的措施,成为我们需要思考的课题。

真是瞌睡来了送枕头,很多时候解决方案就蕴藏在日常生活中,关键是否有发现的眼睛。一天中午,我在食堂吃饭,新闻里见到中学生做选择题时会用到一种卡板,上面有固定条框的模型,可以很方便地涂答案,速度既快又不会少涂、多涂、误涂。源于此思路,我立即做了个卡板的工装,只要有螺钉的位置就空出来,而且标上螺孔的数字。拿给新员工试用,效果果然很好,只要把螺孔上标的数字打完,产品就加工完成,大大地减少了螺钉漏打的问题。

漏打问题解决了,螺钉打得是否牢固又如何解决,紧与不紧的辨别基准是什么?进一步观察老罗作业,发现他手上作业包含了高明的技巧,每次拧螺钉都按同一个垂直的方位,不偏不倚,正中靶心,一次到位。这样,我们又对卡板工装进行了改造,厚度以螺钉打紧时的厚度为标准,只有螺钉与卡板平齐,才说明打紧了。

综合这些,我们正式将作业方法标准化:每个螺钉拧5圈,将工装上标识的数字孔打满,自检时使用指向确认法,触摸螺帽与工装的平整度。这样,新员工也能快速上手,而且保证了质量,极大地降低了市场投诉。

后来,我们又进一步推动产品设计前端的改善,减少螺钉装配数量,从源头上简化了作业复杂度,但这个经历让我意识到,尽管我们有赖于数据与资料,却都不如亲身深入到现场了解事实情况来得透彻。改善只能从亲身实践中得来,如果坚持不懈地立足于现场,那么我们就可以掌握其中的奥妙。

30天孕育出超短节拍的生产线

2012年初,公司要求制造部探索手机产品自制的高质量和标准化制造模式。在此之前,华为制造很少有节拍短于2分钟、人力超过15人的组装生产线,而终端产品的特征是海量发货、装配作业多,每个工位的节拍时间要求控制在30秒以内、人力超过50人。这种线体到底是什么样的,人员如何分工、线平衡如何做、设备如何布局、物料如何摆放、产出如何管理、异常如何处理、如何管理开班和收班,方方面面的问题都需要充分考虑。

带着疑问,我和时任终端业务主管张工、彭工调研了业界先进的生产方法,同时借鉴无线产品全流程拉通样板线的改善经验。我们充分发挥每个人的智慧,各想七种方法,经过项目组的集思广益,结合自制厂房的现况,初步设计了产线布局方案并进行了模拟运行。再经过大家一周的忙碌,第一条手机生产线组建完成。我至今清晰地记得3月15日那天,如期生产出第一个合格产品,心里甭提多高兴了。

然而好景不长,经过一个月的试运行,发现我们的生产效率不高。可实际上产线发生异常的情况非常少,一切显得很正常,为什么效率上不去,这是怎么回事?我们沉下心来,聚焦现场问“5个WHY”,直到查出根因),又对业界做得好的地方又进行了多次细致的观察和分析。发现业界先进产线的测试工位的8台电脑显示器是竖立、错位放置,操作距离很短,一个工位、一个人完成作业,而我们却是横向排布,需要三个工位、三个人;还看到别人的垃圾回收是在桌面挖了孔,丢垃圾不用弯腰,直接扔到手边的孔中即可……这些有些琐碎、貌似无关痛痒的细节,却直接决定着效率的高低。

这回,我们记录了300多个改善机会点,经过两个月的整改,在车间、NPI、工程人员的共同努力下,自制的生产效率终于得到大幅提升,与业界先进水平可比。记得以前看过一本书《细节决定成败》,当时没多少感觉,现在回想起来,真正让我体悟到细节的重要性,原来超短节拍、多人力的组装生产线的高效管理技巧竟然隐藏在细节中。

我们学习业界的先进经验,把终端制造的产线搭建起来了,但理想状态应该是怎样的,我们的心中又有了新的追求目标。

30秒的动作分解成1000段

我们制造部的追求是先将业务简化,按一个流生产,再做到带有人的智慧的自动化,最终实现精益的理想模式。终端产品具备海量制造的特征,持续提升效率是必然的选择。HPS主管张工和精益专家老陈认为,手机与其它产品制造的本质区别就如“绣花功夫”与“肩扛沙袋”,手机加工对精细化管理的要求很高。为了消除隐性的浪费,一定要对各工序进行录像,剖析每个细小的浪费动作。

刚开始,我在录像里看到很多取放、调整、移动环节等问题,但讲不清具体是怎么回事。后来我了解到专业录像处理可以一帧一帧地慢速播放,便将这个方法延伸到现场改善中,总结出“帧级”动作分析法,可以很清楚地看到伸手、抓握、放下等零点几秒的细微动作。

现场测量手机装配工位的工时

方法找到了,但真正使用时发现这不仅需要智力投入,还是个体力活。譬如手机组装安装同轴线/接近光小板工位,作业时间是35.92秒,与全流程统一的生产节拍时间仍相差7.11秒,这个瓶颈工位要消除掉。怎么办?我祭出“帧级动作分析”这个法宝,说起来容易,实际做的过程中远远没有想象的那么简单。每移动一帧画面就得按一下电脑左键,分析35.92秒(30帧/秒),按每帧0.03秒算,就要点击电脑1077次,中间还不能出错。每次的作业状况记录到EXECL表上,还得分出是左手动作还是右手动作。30秒/工位的动作往往需要分析大半天时间,一个工序的录像分析下来经常搞得我头昏眼花,脖子酸痛。

在完成第一步的数据分析后,又运用精益专业知识对浪费进行分类,区分每个动作是否价值、是否存在改进空间,如移动取料浪费0.64秒,重复扔离型纸浪费0.12秒、弯腰放空托盘浪费0.40秒。通过动作细化分析,此工位共发现了28个问题点,纯浪费时间8.62秒,占比24%,预估改善后CT时间可降至27.3秒。我们的改善措施,包括搭建空盘回收架,员工顺手放空盘,耗时减少2秒/次;制作圆筒放置盒,同轴线呈立体放置,减少交叉混放,取用时间从1.52秒降到0.24秒……。

就这样,我们完成了终端样板线五十多个工位细微动作分析,找出几千个浪费点并落实改善措施,使整机装配产出提升60%。如今,“帧级”动作分析法为改善打开了一扇新窗户,我成了见证者、实施者、传承者,使终端的改善步入到细微动作(1/100秒)的观察、秒级改善的新领域。

让产线像河流一样流动生产

时光悄然步入2015年,为了进一步缩短交付周期,制造部要求终端样板线必须尽快做到连续流生产,使“SMT-FT-预加工-裸机-整机”全流程实物和信息一个流作业。这就好比,产线一旦运转起来,就要像河流一样,不间断地流动生产,中间不能出现停歇和断点。

改善方向很明确,我、毛亮以及终端KPO团队立即着手行动。初步数据显示,从SMT到整机全流程涉及的组织环节超过10个,调度和排产6个以上,周期超过9天,单线单板在制超过4天。问题千头万绪,流程的“水”深得很呐!

项目组经过研讨,决定从实际的作业过程入手,我们对每个环节深入调查,顺藤摸瓜,排除表面现象的干扰,画出了现状的价值流程图。另外,还区分了增值与非增值作业,最终确定未来全流程一个流的价值流,这其中按节拍时间产出非常关键。

节拍就像人的心脏,心脏有节奏地跳动,身体才有了生命。同时,正如人的各个器官都要符合身体的体型限制一样,不能无限制的独自发展。产线也是如此,节拍一旦确定下来,每台手机的产出时间就决定了,各个环节的产出时间必须受到这个节拍的约束。

记录每个工位的产出时间

我们的节拍,是28.5秒,也就是说,28.5秒就有一台手机被生产出来。所以理论上,每天产生的第一台手机,应该在8点30分28.5秒诞生,可实际情况却是,上午9点30分左右才能见到第一台手机。那3600秒的时间去哪了?

原来,夜班人员下班后会将物料等集中回收,以防丢失,白班人员上班时先要将手机等物料、半成品拿出来放到工位上,点清数量,才能开始生产。无疑,这相当于浪费了60分钟。我去找相关主管沟通,能改变管理方式吗?“不行,手机要是丢了,你王君负责吗?”我对碰一鼻子灰已经习以为常,可问题必须解决,如果存在60分钟无产出的现象,按节拍时间产出又从何谈起?处处留心皆学问,我想到了超市货架上的货物晚上也没回收,借鉴超市管理,结合我们的实际情况,我提出设置标准WIP、巡回补料、标识定位、产出监控、产线不离人等多条措施,方案终于得到认可。试行后,上午8点30分28.5秒,首件手机产出,每班次每条线能多做126台手机。

改善无止境。经过终端生产、制造工程、制造质量、研发等部门的通力协作,终端样板线的自动化、生产模式、物流模式进行了多达五次的快速迭代,建立线边FIFO管道,全流程加工周期降低42%,保证了手机按28.5秒的节拍时间逐个产出,终端制造模式实现了从乱流到整流生产的突破。

一路走来,我从精益改善的门外汉踏进改善的大门,到现在重新认识了精益生产与质量管理、设备管理之间的关系,围绕改善就是“持续不断进化”的理念,将这些精益思想融入到具体改善业务中,原来一切都是那么自然、那么简单,有幸节省了生命中许多不必要的非增值时间。

未来,改善依然伴我行。

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